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熱烈祝賀130tLF鋼包精煉爐順利投產(chǎn)

所屬分類:行業(yè)新聞    發(fā)布時間: 2023-10-08    作者:admin
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熱烈祝賀130tLF鋼包精煉爐順利投產(chǎn)

由我公司承接的河北一鋼廠130tLF鋼包精煉爐經(jīng)過項目組全體工作人員長達6個月的辛勤工作,已于2020722日順利投產(chǎn)。

該鋼廠新建三座130t旋轉(zhuǎn)電極式雙工位 LF爐,用于對兩座130t廢鋼預(yù)熱型電弧爐進行二次精煉處理。

本項目在設(shè)計過程中采取了以下技術(shù)改進措施。

1)采用可在線更換的水冷補償器。傳統(tǒng)水冷補償器的聯(lián)接就位方式,如果其中一根損壞需要更換,那么就必須將變壓器向后移動、將所有補償器聯(lián)接拆除后才能更換,工作量巨大且更換時間長,也容易造成其他補償器密封件的損壞。針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,我院設(shè)計了一種可以實現(xiàn)任意單根可在線更換的水冷補償器,本水冷補償器為雙法蘭結(jié)構(gòu),即在不移動變壓器的情況下,只需將補償器兩端與變壓器端子和水冷銅管相連接的法蘭松開,就可以將中間接頭體帶橡膠管部分拆下。此設(shè)計連接可靠,更換方便,提高了工作效率、降低了維護成本。

2)采用新型水冷密封型爐蓋。爐蓋在設(shè)計上增加了裙邊結(jié)構(gòu),并考慮了足夠的高度。為了防止冷空氣由裙邊結(jié)構(gòu)進入鋼包,影響爐內(nèi)氣氛,爐蓋在設(shè)計時增加了一條專用煙氣通道,該煙氣通道的斷面沿圓周至排煙孔逐步增大,在通道內(nèi)形成負壓,以便于將從裙邊進入的冷空氣直接吸入此通道,從排煙孔排出,確保包內(nèi)還原性氣氛的保持。

3)采用低阻抗的大電流系統(tǒng)。通過增大出墻銅管的截面積,采用低電抗的導(dǎo)電橫臂,選擇合理的鋼包爐變壓器參數(shù)等措施,優(yōu)化短網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)計,降低三相阻抗不平衡度,經(jīng)計算使其加熱能力.佳(具備較好的運行功率因數(shù))且具備良好的調(diào)節(jié)器性能,可降低鋼包耐火材料指數(shù),延長渣線耐火材料壽命。

4)先進的吹氬控制系統(tǒng)。鋼包精煉爐主要功能之一是吹氬攪拌,也稱吹氬作業(yè)。攪拌強度不同,LF爐精煉效果也就顯著不同。為了確保在整個精煉過程中吹氬攪拌有效順利進行,我們采用先進的吹氬控制系統(tǒng),核心控制元件采用目前國外主流品牌,流量測量和控制單元一體式,流量調(diào)節(jié)為線性連續(xù)可調(diào),技術(shù)先進成熟,流量采用質(zhì)量流量計量,自動設(shè)定并調(diào)節(jié)氬氣流量、同時具有壓力反饋自動強吹旁通支路,杜絕不透氣現(xiàn)象,確保煉鋼、精煉、連鑄三位一體工藝流程的順利進行。鋼包底吹氣體控制系統(tǒng)壓力檢測精度≥±0.2%FS,流量檢測和控制精度≤±3NL/min。各點調(diào)節(jié)范圍為151000NL/min,控制精度±3NL/min。整個系統(tǒng)耐壓強度≥2.5MPa。

該項目自投產(chǎn)以來,運行正常,各項指標優(yōu)良,它作為電爐、連鑄設(shè)備的中間環(huán)節(jié),對協(xié)調(diào)冶煉與連鑄機生產(chǎn)節(jié)拍、實現(xiàn)多包連澆發(fā)揮出十分重要的作用。

5)自動測溫取樣裝置。自動測溫取樣裝置選用ABB六軸機器人完成測溫、定氧及取樣工作。六軸機器人運動姿態(tài)靈活,可完美適應(yīng)現(xiàn)場復(fù)雜且狹小的工作空間。機器人配裝非標定制測溫/定氧、取樣槍桿后,可與自動料庫協(xié)作完成測溫、定氧和取樣工作;同時配置隔熱服,以確保高溫環(huán)境下的可靠運行。

雙工位旋轉(zhuǎn)式LF爐優(yōu)點:

1).精煉節(jié)奏加快,電爐出鋼后,鋼水在鋼包中等待時間縮短,溫降減小,LF通電時間縮短,于是電耗和電極消耗都會下降。

2).鋼水在鋼包內(nèi)的時間縮短,則其對鋼包的熱侵蝕時間縮短,包齡相應(yīng)提高。

3).在中間位續(xù)長或更換電極比較方便。

缺點:

1).由于鋼包的兩透氣芯位置固定不變,而兩工位加料口位置均布置在旋轉(zhuǎn)區(qū)的外側(cè),從而使得A工位化渣及合金熔化均勻程度遠不及B工位效果好。如不精心操作,經(jīng)常出現(xiàn)A工位合金成分不均勻、渣料成堆成塊現(xiàn)象,造成精煉時間延長。   







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